2024-07-13
鄭州市華龍建筑機(jī)械有限公司
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攪拌站故障原因及排除方法
一、攪拌機(jī)主電機(jī)啟不動(dòng)
故障現(xiàn)象:按下操作臺(tái)上攪拌機(jī)啟動(dòng)按鈕,攪拌機(jī)不啟動(dòng)。
原因分析:
1、空壓機(jī)未啟動(dòng)或供氣系統(tǒng)壓力未達(dá)到
2、攪拌主機(jī)檢修保護(hù)開關(guān)及主機(jī)上的帶鑰匙緊停開關(guān)未接通。
3、操作臺(tái)上的緊停開關(guān)未復(fù)位。
4、主機(jī)電源開關(guān)未接通。
5、主機(jī)停止信號(hào)必須復(fù)位。
處理過程:
1、檢查壓縮空氣檢測(cè)信號(hào)(大于0.4MPa的氣壓信號(hào))是否送到PLC,即I8.0是否有信號(hào)。如I8.0沒信號(hào),則檢查空壓機(jī)壓力是否大于0.4MPa,當(dāng)壓力達(dá)到0.4MPa以上時(shí),I8.0還沒有信號(hào),
則檢查電接點(diǎn)壓力表調(diào)整是否正?;驌p壞,直到I8.0有信號(hào)。
2、檢查攪拌主機(jī)檢修保護(hù)開關(guān)接通信號(hào)是否送到PLC
3、檢查操作臺(tái)上的緊停開關(guān)是否復(fù)位,
4、檢查主機(jī)電源開關(guān)是否接通.
5、檢查主機(jī)停止按扭是否復(fù)位
二、在自動(dòng)生產(chǎn)過程中,配料站骨料稱好后不卸料
故障現(xiàn)象:在自動(dòng)生產(chǎn)過程中,一種或多種骨料稱好在計(jì)量斗內(nèi),不卸料,系統(tǒng)停止運(yùn)行。
原因分析:
1、待料斗關(guān)門不到位。
2、稱量?jī)x表沒有卸料輸出信號(hào)。
3、皮帶機(jī)未啟動(dòng)。
4、骨料稱的精稱門未關(guān)到位。
5、骨料必須定義卸料順序。
處理過程:
1、檢查待料斗斗閥門是否卡料或關(guān)門不到位,關(guān)門到位后,I6.7有信號(hào)。
2、檢查骨料稱量?jī)x表是否卸料輸出信號(hào),石料1卸料I0.4,石料2卸料I0.7,砂1卸料I1.5,砂2卸料I1.2。
3、檢查皮帶機(jī)是否啟動(dòng)。
4、檢查骨料的精稱門是否關(guān)門到位,石料1精稱關(guān)門I8.2,石料2精稱關(guān)門I8.3,砂1精稱關(guān)門I8.5,砂2精稱關(guān)門I8.4。
5、檢查計(jì)算機(jī)界面,骨料卸料順序是否定義。
三、斜皮帶啟不動(dòng)
故障現(xiàn)象:攪拌機(jī)正常啟動(dòng)后,按下操作臺(tái)上斜皮帶啟動(dòng)按鈕,斜皮帶不啟動(dòng)。
原因分析:
1、攪拌機(jī)未啟動(dòng)。
2、斜皮帶檢修停止開關(guān)未復(fù)位。
3、斜皮帶機(jī)電源開關(guān)未接通。
4、斜皮帶機(jī)停止按鈕開關(guān)未復(fù)位。
四、稱量?jī)x表靜態(tài)時(shí)數(shù)字漂移
故障現(xiàn)象:在自然狀態(tài)下,儀表顯示數(shù)據(jù)連續(xù)不斷的變化。
原因分析:稱重儀表顯示重量數(shù)據(jù)來(lái)源于傳感器接線盒傳送過來(lái)的電流信號(hào),儀表顯示重量波動(dòng)大,則說(shuō)明傳感器接線盒傳輸過來(lái)的電流波動(dòng)。傳感器內(nèi)部電橋損壞或傳感器接線盒接線頭松動(dòng)
都會(huì)造成電流波動(dòng)。
處理過程:拆除某個(gè)傳感器在接線盒上的所有接線、看儀表數(shù)據(jù)是否繼續(xù)漂移。如儀表數(shù)據(jù)停止漂移,則可判斷該傳感器接線松動(dòng)或傳感器損壞。把拆下的傳感器所有接線重新接到接線盒上,
如儀表數(shù)據(jù)停止漂移,則說(shuō)明原因是接線松動(dòng)所致,如儀表數(shù)據(jù)繼續(xù)飄移,則傳感器損壞,更換傳感器即可解決。如拆掉某個(gè)傳感器后,儀表數(shù)據(jù)繼續(xù)漂移,則拆另一個(gè)傳感器(已拆傳感器的
接線先不要接),按類似方法處理。
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